今年以來,南陽能化聚焦降低蒸汽成本,強化精細管理與技術創(chuàng)新協同,深挖節(jié)能降耗潛力,截至目前,通過開展燃氣鍋爐降壓試驗、為蒸汽管網加裝盲板等措施,日可節(jié)約天然氣1000標準立方米。
蒸汽消耗是影響裝置能耗的重要因素,是南陽能化最大的變動成本。為降低蒸汽用量,年初以來,南陽能化組織節(jié)能管理技術人員摸清所有蒸汽使用點和使用量,實施科學精準計量管理模式,安裝更新計量設施7臺,完善蒸汽計量異常匯報、使用制度,實現蒸汽使用點實時監(jiān)管瀝青網sinoasphalt.com。堅持開展蒸汽消耗的技術和成本雙分析,細化蒸汽管控,對現場跑冒滴漏及時整改治理,及時測量和更換伴熱、保溫較差的裝置,對管網損失采取針對性措施,最大限度減少能源浪費,合理降低蒸汽消耗。
堅持統籌蒸汽使用平衡,根據氣溫變化,及時調整伴熱參數,根據鍋爐負荷,及時調整加溫計劃,將蒸汽分流到不同的生產環(huán)節(jié),確保鍋爐始終在經濟區(qū)間運行。針對燃氣鍋爐能源利用不合理的情況,組織攻關團隊開展燃氣鍋爐蒸汽參數優(yōu)化測試,通過適當降低蒸汽溫度和壓力等措施,有效降低蒸汽生產過程天然氣消耗。
強化蒸汽管網現場治理,組織開展蒸汽管網隔斷閥門現場排查。員工主動查找堵住效益“出血點”,有效降低蒸汽管網損失。